在以S捻18 tex针织纱为原料生产针织面料时,S捻筒子纱常出现断头和乱纱现象,有时在织物表面出现“小辫子”疵点(开、关车时尤其突出),严重影响了针织面料的质量和针织机的生产效率。
经过观察,发现络筒机正常工作时,正在退绕的管纱在筒纱表面受到摩擦力的作用,有顺纱面滚动的趋势,这种趋势使还没有脱离纱面的s捻纱线加上z捻,出现弱捻环节造成断头;而脱离纱面的纱段则因捻度加大而扭结成“小辫子”;再者,假捻现象使得纱线退绕时与摩擦的筒子表面毛羽纠缠,造成纱线缠绕、断头。
基于以上考虑,我们想到改变s捻纱线的卷绕方向,也就是使筒子的安装方向与原来相反,那么s捻管纱退绕时是否就不会与筒纱表面相摩擦,从而减少断头?于是我们将络筒机筒子托架臂从中间断开并加装一横臂,使筒子托架的锭子作180°转向,与原来筒纱大、小头的安装方向完全相反,试络后的筒纱在针织机上进行织造的结果表明,原来存在的断头、乱纱及“小辫子”纱的问题得到彻底解决。
完成上述改造后,还必须对槽筒进行相应的改进,因为络筒机为了使筒子成形时大、小头密度一致,槽筒的导纱槽在右侧密度稍大,而改造后,由于筒子大、小头与原来正好相反,因此造成筒子成形时小头密度大,大头密度小,在卷装较小时不明显,但随着卷装的增加,问题越来越突出,造成筒子成形不良。因此我们换上了并纱用的槽筒(并纱机的导纱槽是对称的),改善了筒子成形不良问题,虽然仍然存在大、小头密度不一致问题,但已不会影响正常生产。解决改造后筒纱密度不匀的最好方法是设计并采用左侧导纱槽密度较大、右侧导纱槽密度小的槽筒。