在大庆石化公司腈纶厂,像这样精打细算过日子的员工越来越多。在费用、成本吃紧的情况下,这个厂提出“向精细管理要效益,向节约要效益”的口号,各车间打响“节俭算盘”,对大型设备进行好维护保养的同时,不忘设备上的小零件、小物件的挖潜,既抱住了“西瓜”又捡起了“芝麻”。
“攒家”的手攥得紧
大庆石化腈纶厂眼睛向内,把节能减排、控制成本上升到发展战略高度。为让员工看到自己的“攒家”成果,厂团委在开展节能减排征集活动中,制作了20多个回收箱和100多个回收袋。这些回收袋都是用废旧的会议条幅改装的。员工在巡检时拿着回收袋,将捡到的旧螺丝、垫片和电池等统一放到回收箱中,车间根据价值和安全评估进行修复再利用。看到“攒”下来的旧物件在设备上重新上岗,看到修旧利废换来新的价值,员工“攒家”的手攥得更紧了。
为让员工认清家底,这个厂建立以节约为导向、以增效为重点的班组核算运行机制,针对目标责任成本中产量、质量、能耗和物耗等不同项目在考核指标中所占的比例,确定不同的考核系数,再逐级细化分解,把每一笔费用落实到人。每一个班次下来,员工对“消费清单”一目了然。仅今年年初以来,员工已“攒”了数万元“家产”。
不节约,日子不好过
6月15日,记者在采访中看到,化验员做分析时,试剂瓶上都贴着刻度纸。
原来,化验分析所用的试剂价格比较高,其中100克硝酸银试剂价格为280元。为节约每一滴试剂,化验员先按分析样品的个数计算试剂使用量,然后按刻度领取试剂,就连涮洗瓶子的剩余溶液也要回收,再重新标定使用。
在聚合水洗专区有3个采样点,化验员采样前要用管线中的液体清洗采样瓶,并放掉一小段物料,既浪费又容易造成环境污染。看到这种现象,聚合岗胡卫东开动脑筋,经过反复改装,制作出一种大小适宜的小滤袋,可以放在每个采样点下面,每年可回收聚合物干基400多公斤。
捡“芝麻”乐此不疲
在大庆石化公司腈纶厂仪表车间聚合班组的回收桶里,放着各种螺丝、螺栓、垫片和PH玻璃电极等废旧品,班组人员将损坏的螺纹重新修复,将用过的、磨损的大口径垫片剪成小口径垫片,将“结疤”的PH电极清理干净重新测试再利用。据了解,车间每年可从这些“宝贝疙瘩”里掏回4万多元的“金豆子”。
“车间费用有限,如果材料坏了就扔掉,费用肯定不够。”仪表车间主任张唤平道出了员工不得不“省吃俭用”的缘由。他说,一个PH传感器的价格为3000元。如果只换一个PH玻璃电极只用300多元。如果能把电极清理干净,测试合格后再用,能省3000元。
由于腈纶厂已投产22年,装置老化、能耗高,有些备件材料费用动辄成千上万元。为鼓励员工挖潜增效,这个厂每年都对有突出贡献的员工颁发“厂长特别奖”和创新奖,厂工会广泛开展群众性经济技术创新竞赛活动,仅2012年,这个厂征集群众性经济技术创新成果42项,累计创效200多万元。
一些员工在捡“芝麻”的过程中乐此不疲,更有一些员工琢磨出了省钱之道。纺丝车间阚双、杨会明等人组成技术攻关小组,对纺丝线定型机笼辊、工字节等部位进行改造,每年节约定型机链板费用近10万元。厂设备副总刘咸、机动科技术人员胡光伦,对聚合装置高剪切泵机械密封进行改造,从根本上解决了机械密封、轴承使用寿命短的问题,一年可节约备件费20多万元。